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切焦水提升泵密封泄漏的原因分析與改造
添加時間:2018-5-21 15:56:13    摘抄:網絡

  【摘要】分析年產 150 萬 t 延遲焦化裝置切焦水提升泵運行中密封泄漏的原因,根據泵的實際使用工況進行改造,選用帶沖洗水的機械密封型式,改造后運行良好,解決密封泄漏問題,節省了維修費,減低了能耗。

  【關鍵詞】 填料密封;機械密封;改造

  一、問題

  切焦水提升泵是年產 150 萬 t 延遲焦化裝置除焦水單元中的重要設備,作用是從焦池中提升除焦水到切焦水罐,該泵投入運行后密封泄漏嚴重,維修頻繁,故障率較高。

  二、原因分析

  1.設備簡介

  切焦水提升泵選用 SWB270/35-55 型自吸式單級離心泵,流量 270 m3/h,揚程 35 m,允許吸上高度 6 m,轉速 1480 r/ min,功率 55 kW,效率 85%,工作介質除焦水(含有大 量的雜志和焦粉顆粒),介質溫度 10~40 ℃,液體沿軸向吸入, 水平方向排出,蝸殼材料為鑄鐵,密封采用填料密封形式,間歇式操作方式,系統設計配置 2 臺, 1 開 1 備,工藝位號 P2131/ 1,P2131/2。

  2.密封泄漏分析

  (1)切焦水提升泵改進前密封狀況。泵改進前軸封為傳統 的填料密封,主要由填料壓蓋、填料腔、填料盤根、軸套等組成,如圖 1 所示。軸為 2Cr13材料,軸套為304 材料,密封是填料腔 內壁與軸套表面之間填塞填料盤根,利用其彈性變形,在填料 壓蓋壓力的作用下,產生足夠的徑向壓力和軸向壓力,以堵塞間隙,給流體外泄造成極大的阻力,當徑向壓力大于等于介質的壓力時,達到密封的目的。泵運行以來軸封泄漏量較大,使用周期一般都在 1 個月左右,而且軸套磨損嚴重,需頻繁的停泵更換填料,造成切焦水泵故障率較高,影響除焦水單元的正常運行。

圖 1 填料密封結構示意圖

  (2)密封泄漏原因。對密封失效泵解體后檢查,分析影響填 料密封壽命與造成泄漏的主要原因有:①填料密封的壓蓋軸向擠壓而使填料產生徑向擴張力,造成填料與軸套之間存在較大 的摩擦,軸套磨損導致密封泄漏。②除焦水中含有大量的雜質和 焦粉顆粒,為了不污染周邊環境,盡量減少泄漏,填料時預緊力比較大,填料和軸套就貼合得比較緊密,當泵運轉時,填料以很快的速度被磨損掉,這時介質內的顆粒附著在填料和軸套表面,加速了軸套和填料的磨損。③自吸式離心泵抽真空系統抽力較小,填料泄漏將影響泵的抽吸能力,處于半抽空狀態的泵振動加劇、軸晃動增加,會使軸、軸套和填料磨損加快,密封使用壽命縮 短。④測量葉輪口環與泵體口環的間隙分別為 1.4 mm 和 1.52 mm,標準間隙為 0.6~0.7 mm,最大值為 1.0 mm。口環間隙超標,起不到封水節流的作用,出口介質大量回流,造成泵的效 率下降和泵入口密封腔壓力變大,導致除焦水從密封腔中漏出, 縮短了密封使用壽命。⑤填料盤根選擇和安裝的方法不合適,造成填料磨損加快,產生泄漏。

  三、密封改造

  切焦水提升泵填料密封泄漏的主要原因是填料密封方式落后,填料密封與軸套磨損所致,為了保證生產的穩定運行,把填料密封改為帶沖洗水的機械密封。

  1.機械密封的選型

  根據切焦水提升泵的性能參數,選用內置式多彈簧單端面密封。由于工藝介質除焦水中含有大量的雜質和焦粉顆粒,密封工況惡劣,增加了密封沖洗水系統。密封采用目前比較先進的窄端面、小端面比壓設計,其優點是多個小彈簧,端面比壓均勻,端面摩擦力小,密封沖洗阻止顆粒進入密封面。彈簧機械密封結構及安裝尺寸如圖 2 所示。

圖 2 機械密封結構示意

  密封端面比壓是密封設計制造所要考慮的重要指標和性能參數,選擇合理的端面比壓是保證機械密封長期運行的重要因素。端面比壓要大于密封端面間的液膜壓力,使密封端面良好的貼合,避免機泵運行時密封開啟,保證機泵機械密封在工作中的穩定性,但端面比壓過大也會加劇動靜環磨損,破壞動靜環間的液膜,因此密封端面比壓需在使用范圍內,符合使用要求。

  2.機械密封安裝調整

  (1)改造泵頭填料密封腔部分,使其適合安裝機械密封,且密封沖洗系統接口位置有利于現場安裝配管,泵其他部位不改動。

  (2)機械密封動環及動環密封圈可直接安裝在軸套上,調整好密封彈簧的壓縮量并固定好緊定螺釘。靜環座安裝時應保證受力均勻,沒有歪斜現象,并注意壓蓋與泵座結合處的密封。

  (3)機械密封安裝到位后,需對密封沖洗系統進行配管,選用的沖洗水為新水,壓力 0.3~0.4 MPa,配管完成后,進行沖洗干凈后方可連接接頭。運行前投注沖洗水,防止顆粒雜質進入密封面內。

  (4)調整間隙。將磨損的泵體口環和葉輪口環更換,間隙調整至 0.6~0.7 mm 標準范圍內。

  3.密封改造后使用情況

  泵密封改造后運行的 1 年期間,發生過一次泄漏,對泄漏的密封進行拆檢發現,機械密封彈簧內有焦粉顆粒,造成密封彈簧補償力變差,使密封失效,造成泄漏。拆檢維修后,加大了機封沖洗水的注入量和壓力,使密封沖洗水能及時沖走進入密封腔的焦粉顆粒雜質,再次使用后運行穩定,未出現過泄漏現象。

  四、改造效果

  密封改造后, 1 年可節省盤根費用 13700 元,維修費用(包括軸承、人工、潤滑油、清洗劑、工具等)20084 元。每臺泵節省費用合計 33784 元(填料費用+總的維修費用),在完成相同工作量的情況下,平均每臺泵每天運行時間比改造前縮短 2 h, 1 年可節電 54750 kW· h。

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