摘要:大型風機原采用盤根密封,此種密封方式優點是更換簡便,費用相對較低;缺點是密封效果較差,尤其是經過長時間使用,軸位出現磨損后密封效果更差,且維修時間長,維修成本高。基于這種現狀,在原盤根基礎上增加一套密封裝置,有效解決了風機軸承座漏油問題,此密封裝置結構簡單、安裝方便,效果良好。
某公司使用的大型風機原均采用盤根密封,優點是更換簡便,費用相對較低;但是缺點也比較突出,密封效果較差,尤其是經過長時間使用軸位出現磨損后密封效果更差,不僅污染環境增加環保風險,而且軸承密封漏油沒有及時發現補油會造成軸承損壞,直接影響設備正常運轉,給生產帶來損失,且維修時間長,維修成本高。基于這種現狀,對密封裝置進行改進,有效地解決了風機軸承座漏油問題,此密封裝置結構簡單、安裝方便,效果良好。
1、原風機軸承座密封結構及漏油原因分析
風機原軸承座密封采用擋油環和單道盤根進行密封(見圖1 改前結構)。經過長時間的運行后,軸和盤根處就會出現不同程度的磨損,在安裝、更換盤根時會造成軸和盤根不能很好地貼合,部分潤滑油會通過擋油環進入盤根密封,造成潤滑油溢出軸承座,出現漏油現象。如果沒能及時進行補油很可能會造成軸承缺油而損壞,影響設備正常運轉。
2、改進措施
2.1 新增密封裝置結構
針對出現的問題,我們進行了改進,在原盤根密封基礎上再增加一套密封(見圖2)。此密封設計包括盤根壓蓋、儲油槽、回油孔、盤根槽、絲堵等部件。
在加工完成后對密封裝置進行對半剖分,方便安裝。此密封裝置用原軸承座上的螺栓孔進行固定。在不改動任何附件的情況下拆除原有的盤根壓蓋,安裝這種新型的密封裝置、盤根及壓蓋。此密封裝置結構簡單、安裝方便。
2.2 新增密封裝置的裝配及效果
如圖1 改后結構所示,新增的密封安裝在原密封的外側,設備運轉時由原密封漏出的潤滑油會進入新型的密封裝置儲油槽內,儲油槽外側新加盤根保證油不會溢出。儲油槽內的潤滑油會經過槽底的回油孔回流到軸承座內(回油孔的位置要高于軸承的潤滑油液面),使潤滑油重新被利用,不會造成浪費。通過此次改進,徹底解決了風機軸承座密封頻繁漏油的問題,保障了設備的正常運行。
3、 結束語
通過改進,不僅能對風機軸承座進行很好的密封,還可以使漏出的潤滑油重新回到軸承座里,避免了潤滑油的浪費和環境污染,保障了設備的正常運行,減少了工人的勞動強度,具有很好的推廣意義。
以上內容摘自網絡,如侵刪!
更多盤根填料密封的信息,歡迎致電:0311-87316999