中科煉化蒸汽裂解裝置開展“稀釋蒸汽發生系統流程優化”技術攻關,通過增加稀釋蒸汽過熱器跨線,實現節能增效,提高裝置安全運行水平。經過優化調整,5月18日,該跨線成功投入使用。截至6月8日,該裝置排污量由50噸/時降低至20噸/時,中壓蒸汽補入量降低10噸/時,裝置提質增效成效明顯。
稀釋蒸汽發生系統是蒸汽裂解裝置回收能量的關鍵系統,將循環急冷油伴隨的熱量傳遞給循環工藝水,從而產生稀釋蒸汽供裂解爐使用。若發生的稀釋蒸汽量不足,則由中壓蒸汽直接或間接補入,確保裝置平穩運行。
早前,該裝置裂解爐主操細心監盤發現稀釋蒸汽過熱器入口壓力上升、稀釋蒸汽發生量減少等異常工況,及時匯報并逐步增加中壓蒸汽補入量的方式維持正常生產。針對稀釋蒸汽過熱器異常情況,中科煉化裂解團隊迅速召開技術分析會,經過對異常工藝參數分析判斷稀釋蒸汽過熱器堵塞,稀釋蒸汽產汽受限,導致稀釋蒸汽發生罐排污量增加,中壓蒸汽補入量增加,增加裝置能耗物耗。他們立即開展技術攻關,結合裝置實際情況開展稀釋蒸汽發生系統流程優化。經過反復論證,提出在稀釋蒸汽系統原有的流程基礎上增加跨線,在減少排污量、增加稀釋蒸汽發生量的基礎上有效實現節能增效。(王冰恩)
新聞來源:中國石化新聞網